责任与文化
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争创水泥行业新标杆
来源:z6com尊龙凯时股份有限公司 发布时间:2013-05-27
徐州中联水泥有限公司(简称徐州中联)中央控制室共有35名员工,是一支年轻、强干、成绩突出的尖兵队伍。作为水泥熟料生产线的生产指挥、质量控制核心,徐州中联中控室努力加强队伍建设,优化各项管理,不断开展技术创新,创造了一个又一个生产运行记录,为徐州中联保持水泥行业标杆企业地位做出了卓越贡献。
自我修炼,打造学习型班组
打铁还需自身硬。让生产线的“大脑”运转灵活,“心脏”跳动得稳健有力,没有过硬的本领不行。尽管徐州中联中控室成员很年轻,且皆为高学历、高技能的专业型员工,但他们没有恃才自傲,而是致力建设学习型班组,着力构建操作员技术交流平台。2012年通过师带徒、老带新的方式,半年时间就培养出一支新的操作员队伍,满足了两条万吨线运行需要。同时,积极营造全员学习、全程学习的良好氛围,紧跟水泥工业系统操作理念和技术进步步伐,持续开展工艺、设备、耐火材料、质量、电气等专业知识培训,不断更新和提高专业理论知识,以此促进实际操作能力的提升。中控室积极利用信息化手段提高操作、控制水平,重视提高成员计算机知识水平,对生产管理系统大胆提出自己的设想,促进管理系统完善。“以赛代练”是中控室提高员工技能的又一方式,积极组织成员参加各级技能大赛,锻炼队伍,检验实力,其中在徐州市举行的技能竞赛中,中控室连续两次获窑操作第一名。
在提高专业技能的同时,中控室把做好班组成员思想政治工作放在重要位置,加强责任意识教育,提升成员职业道德素养和责任履行能力,确保在工作中不放过一丝一毫的细节,不发生一丝一毫的松懈;不断健全责任管理制度和操作规程,以精细化管理指标规范操作行为,使班组各项工作人人有职责,行为有规范,工作有标准,奋斗有目标,形成了人人争先的好势头。
在整个班组的共同努力下,成员技能水平、协作能力和自主创新能力明显提高,并多次被选派赴国内外其他企业做技术指导,有四名员工分别获得省、市技术能手称号,一名员工获徐州市“五一劳动奖章”,一名员工成为“江苏省企业首席技师”。
紧盯指标,争创万吨线效能全球一流
水泥熟料生产线窑、磨和发电等系统稳定运行,中央控制室是关键。而考量窑、磨和发电等系统运行稳定、综合效益优秀的硬指标是运转率、煤耗、电耗。中控室紧盯这些指标,并将其作为员工业绩考核和评先树优的KPI指标。他们在中控管理和操作上狠下功夫,细化操作管理,以每周操作员例会作为平台, 对参数变化情况进行技术分析,对指标完成情况进行总结,寻找窑、磨、余热发电一体化运转***工艺参数,查找系统存在的不足,进一步制定窑、磨、余热发电操作思路,前后兼顾,确保生产系统处于一个***的动态平衡状态,不仅实现***的经济效益,也大大减少堵料等工艺事故。
中控室操作工作,既是鼠标加键盘,又是辛苦加汗水。坐在屏幕前是最先进的信息化操作人员,戴上安全帽,就是现场最脏、最苦、最累的岗位工。每次系统检修,对他们就是一大考,更是一大“烤”。窑一检修,他们是第一个冒着头顶掉砖危险进入大窑的人,里面五六十度高温,灰尘弥漫,热气腾腾,使人喘不过气来。每一名操作员都要经历这种“洗礼”,为的就是取得第一手资料,制订***检修方案。为了缩短检修时间,中控室逢“检”必争,加班加点。工艺主管孙玉柱回忆说,一次抢修他们三天两夜只休息了9个小时,都“干”红了眼,就为争取早一分处理完故障、恢复生产。
宝剑锋从磨砺出,辛苦的努力总能换回丰硕的回报。徐州中联生产线在系统运行方面连续多年都走在行业前列,创造了连续运行112天、运行周期7个月的行业纪录。2012年,更创造了一号万吨线生产熟料386.21万吨,窑有效运转率达到99.96%,熟料综合电耗56.16度,熟料成本149.48元/吨的同行业、同窑型世界领先运行记录。
凡事预则立。为了保证二线投产后实现良好运行,中控室不是等到新线建成再去了解、接管,而是主动参与到设备安装过程中,跟踪检查安装情况;对大窑耐火材料施工提出自己要求,进行现场指导;对生产线设计当中不尽合理的环节,根据实际操作经验和参数提出几十处改造意见,不断完善系统水平;参与到设备试机中,提前积累操作经验、锻炼队伍;及时收集资料,做好技术储备。在包括中控室在内的全体项目实施人员努力下,徐州中联二线于去年3月18日正式投产运行,第二天即达到日产万吨的设计水平,5月初就通过72小时达标考核验收,目前日产达11500吨,吨熟料标准煤耗105公斤,综合电耗60度,达到同行业先进水平,实现了具有z6com尊龙凯时自主知识产权的万吨线设计预期目标。
节能减排,为美丽中国添彩
窑、磨系统是水泥生产中能耗重点,也是节能减排可大展拳脚的地方。中控室以“善用资源、服务建设”为使命,主动优化工艺,施展各种招式开展节能减排:
在矿石原料上,采取优质石灰石和低钙矿石搭配使用的方法,实现矿山开采采用零排放。在生料配料上用钢厂的工业废渣代替高价值的铁粉、钢渣和铁矿石,用粉砂岩代替高价值的石英石,大大降低了原料采购成本。在燃煤上,在保证大窑用煤质量的前提下,按照一定比例使用粉煤与优质原煤搭配使用,全年降低原煤成本达800万元。在废气排放上,通过优化操作,降低NOX、CO等废气的排放。在余热发电上,提高熟料发电量,保证余热发电运转率在100%,吨熟料发电32.57度,占到电耗的58%,2012年实现余热发电达1.14亿度。在降低电耗上,逐步对大型电机增加变频器改造,熟料电耗每吨下降了3度。在减少粉尘排放上,将二线收尘全部改为袋收尘,粉尘排放量由原来的每立方米小于50毫克降到每立方米小于30毫克,达到了国际标准。
通过优化工艺,既达到了节能降耗和减少排放的目的,同时也为降低生产成本起到了显著的成效。在徐州中联被国家工信部列入“资源节约型、环境友好型”创建试点企业荣誉上,中控室写下了浓重的一笔。
为企业发展贡献正能量是徐州中联中控室全体员工的不懈追求。未来,他们仍将以做水泥工业中控操作排头兵为目标,以创水泥行业技术标杆为己任,在学习、提高和贡献的道路上永不停歇!